+7 (343) 266-58-88 info@nekko.ru

Применение технологии Clean Well (нормализации забоя скважины после ГРП) на объектах ПАО НК «Роснефть» в ХМАО

4 скважины
4 СПО
Оборудование: скважинная компоновка для очистки скважин Clean Well
Каменское месторождение

 


 

Проблема:
  • Время на нормализацию забоя после ГРП более 20 часов.
  • Значительные затраты на завоз дополнительной технологической жидкости в связи с поглощением более 10м3/час (общий объем более 150 м3) и дополнительным привлечением СПТ (2-х ЦА-320, АЦ)
  • Вынос проппантав скважину после проведения ГРП и как следствие – удорожание ремонтных операций, увеличение времени на их проведение, а также проблемы безопасности.
  • Высокая стоимость ремонтных операций, увеличение времени на их проведение, а также проблемы безопасности.
  • Осаждение проппанта в обсадной колонне в низко дебитных скважинах, в результате чего возможна потеря приствольной проводимости с полным прекращением добычи в случае полного перекрытия продуктивной зоны.
Решение:

Применение технологии Clean Well, для восстановления забоя после проведения ГРП, разрушения проппантных пробок без создания циркуляции в скважинах с низким пластовым давлением и извлечения разрушенных частиц с минимальным негативным воздействием рабочей жидкости на призабойную зону пласта.

  • План по нормализации забоя 100%, осложнений не зафиксировано.
  • Проходка компоновки Clean Well составила до 65 метров за 1 операцию.
  • Время работы комплекса Clean Well составило не более 60 минут в рамках 1 СПО.
  • Извлечено до 640 л проппанта и 210 л густого забойного шлама на каждой из скважин.
Результат:

В результате проведения ОПИ достигнуто сокращение времени на нормализацию забоя и отсутствие осложнений при проведении работ, а также снижение затрат по нормализации и очистки забоя скважин. По итогам ОПИ технология Clean Well признана успешной.

  • Сокращения дополнительных СПО, проведение нормализации забоя после ГРП за 1 СПО.
  • Сокращение времени нормализации забоя после ГРП более чем на 90%.
  • Снижения необходимого количества технологической жидкости более чем на 95% (до 10 м3), что позволило снизить кальматацию пласта и вывод скважины на режим.

Реализованные проекты

Проект PitMSFrac, Башкортостан

Узнать подробнее

Освоение скважин струйным насосом при ГРР в ЯНАО

Узнать подробнее

Проект «КВД-онлайн», Иркутская область

Узнать подробнее